首页 > 学术论文

酒钢1~#高炉热平衡测试与节能研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 12:12:21
热度:

酒钢1~#高炉热平衡测试与节能研究【摘要】:高炉热平衡测试是评价高炉热能利用、分析高炉热工特性的有效方法;对寻求高炉节能降耗、提高生产效率和提高设备寿命有重大实际意义;通过热平衡测

【摘要】: 高炉热平衡测试是评价高炉热能利用、分析高炉热工特性的有效方法;对寻求高炉节能降耗、提高生产效率和提高设备寿命有重大实际意义;通过热平衡测试与分析,为改进高炉的操作及技术改造提供科学依据。 本课题的目的是通过对酒钢1~#高炉进行热平衡测试,评价其热能利用水平;利用rist操作线,确定酒钢1~#高炉的降焦潜力;提出降焦措施。 通过对酒钢1~#高炉的热平衡测试,进行1~#高炉的物料平衡和热平衡计算,理论最低碳比计算,Rist曲线的绘制。得出高炉能源利用率为90.49%,炉身效率为84.92%,理论最低焦比为506.72kg/t,降低燃料比的潜力为83.37kg/t。 结合测试计算结果,应用相关的高炉炼铁理论知识和热力学理论知识,分析了酒钢高炉一年来在热能利用方面取得进步的原因。能量利用率提高的主要原因在于高炉操作技术的进步;铁品位提高;入炉粉末含量降低。热能利用方面存在的不足之处主要有总热损失大;炉尘含量高,高达20.97%的余热未被利用,热损失大。提出节能降焦的措施有:改善炉料的还原性;采用大批重、多环布料、全开风口作业的装料制度;购买高品位入炉矿石、炉料分级入炉;添加煤气和鼓风的脱湿设施和进行热风炉助燃空气和煤气预热提高风温等。并预测了部分措施的效果。措施实施后,入炉焦比降低了43kg/t,综合焦比降低了47kg/t。 【关键词】:高炉 热平衡 降焦措施
【学位授予单位】:西安建筑科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2003
【分类号】:TF57
【目录】:
  • 1 绪论7-25
  • 1.1 能平衡与热平衡7-8
  • 1.1.1 高温热工设备的能平衡与热平衡关系7
  • 1.1.2 热平衡测试方法7-8
  • 1.1.3 热平衡测试目的8
  • 1.1.4 高炉及其热平衡测试8
  • 1.2 高炉炼铁发展史8-14
  • 1.2.1 古代炼铁8-9
  • 1.2.2 近代高炉炼铁9-10
  • 1.2.3 现代高炉炼铁10-14
  • 1.3 高炉炼铁热平衡的发展14-16
  • 1.4 现代高炉热平衡测试及应用16-23
  • 1.4.1 现代高炉热平衡测试16-17
  • 1.4.2 现代高炉热平衡的应用17-23
  • 1.5 热平衡对科研、对促进今后高炉生产技术进步的提示23
  • 1.6 小结23
  • 1.7 课题选择23-25
  • 1.7.1 课题选择23-24
  • 1.7.2 课题目的24-25
  • 2 1~#高炉热平衡测试与计算25-55
  • 2.1 酒钢1~#高炉情况及现状25
  • 2.2 高炉热平衡测试方案25-31
  • 2.2.1 基准期及基准数据的确定27
  • 2.2.2 酒钢1~#高炉热平衡测定体系27
  • 2.2.3 酒钢1~#高炉热平衡测试方案27-31
  • 2.3 酒钢1~#高炉测试31-55
  • 2.3.1 1~#高炉热平衡测试31
  • 2.3.2 测试前1~#高炉生产情况31
  • 2.3.3 1~#高炉热平衡测试结果31-34
  • 2.3.4 1~#高炉物料平衡和热平衡计算34-55
  • 3 热平衡测试结果分析55-60
  • 3.1 高炉热能利用率提高55-57
  • 3.1.1 高炉操作技术进步55-56
  • 3.1.2 高炉精料措施的应用56-57
  • 3.2 热损失大57-59
  • 3.2.1 炉体热损失高57-58
  • 3.2.2 入炉矿质量差,炉尘含量高58-59
  • 3.3 余热未被利用59-60
  • 3.3.1 冷却水热量的回收利用59
  • 3.3.2 高炉煤气热量的回收利用59
  • 3.3.3 高炉渣热量的回收率59-60
  • 4 节能降焦措施60-69
  • 4.1 理论最低炭素比60-62
  • 4.1.1 氢还原FeO的还原度rH60
  • 4.1.2 作为发热剂需要的炭量60
  • 4.1.3 作为还原剂需要的炭量60-62
  • 4.2 高炉操作线图62-65
  • 4.2.1 物料线(AE线)的确定62-64
  • 4.2.2 1~#高炉炉身效率64
  • 4.2.3 1~#高炉降焦潜力64-65
  • 4.3 节能降焦措施65-67
  • 4.3.1 控制炉内煤气速度与煤气分布65-66
  • 4.3.2 提高炉料的总表面积66-67
  • 4.3.3 改善传导热性能67
  • 4.3.4 降低煤气温度67
  • 4.4 降焦措施实施效果预测67-69
  • 4.4.1 改善原料的还原度与增加预还原炉料67-68
  • 4.4.2 提高风温:68-69
  • 5 结论69-70
  • 6 实施效果70-71
  • 致谢71-72
  • 参考文献72-73


您可以在本站搜索以下学术论文文献来了解更多相关内容

试论高炉合理炉型    龙春安

高炉冶炼专家系统在炉型管理中的应用    陈令坤,汪勇,付连春,于仲洁

重钢5号高炉能量分配的优化及节能途径    朱子宗,沈勇玲

钢铁生产流程的物流对能耗的影响    陆钟武,蔡九菊,于庆波,谢安国

钢铁生产流程中物流对能耗影响的计算方法    于庆波,陆钟武,蔡九菊

高炉冷却水量自动调节的设想    周南夫

宝钢3号高炉数学模拟系统的开发和应用    毕学工,王炜,邱剑,毕燕,吕苏民,夏勇,顾祥林,陈君明

冶金热工测试与节能监测    周大刚

冶金节能事业的新探索    李桂田

对企业能量平衡测算中几个问题的处理    汤学忠,周善钜,尚郑平

层次分析法在钢铁生产能耗分析中的应用    吕斌,谢安国

冶金生产流程的元素流对其资源效率的影响    戴铁军;

钢铁企业能耗瓶颈诊断数学模型及应用    王刚;白皓;苍大强;张延玲;宗燕兵;

钢铁企业基于能耗指标分解模型的情景分析    白皓;马扬;王刚;苍大强;张鑫;

控制适宜理论燃烧温度保证富氧喷煤高炉良好炉缸热状态    赵晓明,张建良,卢虎生

钢铁企业物流对能耗影响的分析    陈光,蔡九菊,于庆波,陆钟武

混联法生产氧化铝流程的物流对能耗的影响    刘丽孺,于庆波,陆钟武,姜玉敬

钢铁企业生态效率分析    戴铁军;陆钟武;

钢铁企业物质流与能量流及其相互关系    蔡九菊;王建军;陆钟武;殷瑞钰;

钢铁生产流程的物流对大气环境负荷的影响    杜涛,蔡九菊,陆钟武,戴坚,邢跃,周庆安

高炉—转炉流程的节能分析    王丽远;

高炉专家系统炉型管理模型的应用    叶亚宁;张建良;国宏伟;郑锡村;

钢铁企业能源介质平衡分配与优化调度    张小雷;张颜颜;马庆涛;唐立新;

基于数据挖掘的高炉炉型管理模型的应用    叶亚宁;国宏伟;

关于钢铁企业能量平衡的测算    汤学忠;刘姿;赵立合;刘静;

高炉用水的合理化    巫学余;杨倩宇;朱志文;

高炉炉温预报神经网络模型结构优化的研究    毕学工;邱剑;

铜冷却壁高炉操作炉型诊断系统的开发与应用    陈令坤;吴南勇;赵思;

钢铁企业物流能流分析及对能耗的影响    蔡九菊;王建军;徐杰;

氧化铝厂的物质流和能量流及其相互关系    周凤禄;张廷安;

利用高硫铝土矿生产氧化铝的基础研究    吕国志

选矿生产过程成本控制技术及其应用    刘威

高炉—转炉区段工艺技术界面热能工程分析    郦秀萍

企业内部及企业之间物质循环的研究    戴铁军

关于钢铁企业气体污染物减量化研究    杜涛

基于MFA的区域物质代谢研究    周震峰

生命周期评价研究及其在中国镁工业中的应用    高峰

基于节能目标的钢铁企业能源集成管理系统的研究与实现    邱东

生产型企业生态经济效率评价研究    张建玲

从铜炉渣中回收铜的环境影响评价研究    李英顺

钢铁企业能源管理系统智能优化调度研究    何维

钢铁生产流程的系统动力学建模与动态仿真    赵业清

基于多层递阶预测理论和灰色预测理论的能源管理信息系统研究与设计    王甫

烟气制酸生产流程的能耗及节能潜力分析研究    孙平平

基于物质流对钢铁企业能耗影响的节能分析研究    宋振

钢铁企业球团工序能耗分析方法研究    杨茜

山东省工业节能减排效率评价模型构建及研究    冯媛媛

BS钢铁公司备件供应物流优化研究    汪志林

氯碱化工企业能量流分析研究    张风云

钢铁厂能耗评估与CO2排放量计算    张颖

我国钢铁工业能耗预测    陆钟武;翟庆国;谢安国;蔡九菊;孟庆生;

攀钢4~#高炉富氧大喷煤条件下喷煤极限研究    朱子宗,张雨怀,徐楚韶

攀钢4~#高炉富氧大喷煤能量管理系统的优化    朱子宗,沈勇玲

国内外高炉喷煤情况及展望    徐矩良

钢铁厂能源利用率的计算    汤学忠,邱国仕,刘荣,孙本贞

对设备热效率计算标准的理解    范柏樟

企业能量平衡中几个亟待解决的问题    王振富

安钢4号高炉能量管理优化及预测系统研究    朱子宗,邹德余,沈勇玲

石灰窑热工过程优化的研究    苑安民

柳钢4号高炉降焦增产实践    黄庆周,李顺银,唐志宏

酒钢高炉降焦实践    马质廉,蔡祥魁

挖掘潜力 降低焦比    苗增积

新钢600 m~3高炉降焦增产实践    黄峥嵘,卞桂香,凌旭平

太钢三号高炉增铁降焦实践    陈树文,郭泽琴

柳钢高炉降低焦比的措施    唐志宏,张福利

高炉并罐喷煤自动控制技术的实现    马骥荣,丁明旺,赵向荣

炼铁厂的节能途径    金昌烈

柳钢高炉高压操作的实践    肖峰,熊兰香

湘钢高炉焦比“破六见五”浅析    邹咏梅;

铁水硅含量的随机模糊神经网络预测模型    龚淑华;李启会;

宣钢7~#高炉长期休风快速恢复实践    程贵;刘淑英;侯志勇;

邢钢炼铁2~#高炉炉底温度控制实践    刘玉江;马保良;

安钢7号380m~3高炉无料钟炉顶设备改造    牛卫军;韩振蛟;王义;张海洲;

高炉脱湿鼓风技术应用中的几个技术问题    孙鸿声;刘侃;

自动控制系统在永通2号高炉无料钟炉顶的实践应用    杨万华;焦红现;刘飞;

韶钢高炉富氧喷煤试验效果分析    张怡伟;梁世标;

炼铁节能降耗生产实践    李华;张春茂;

莱钢2×750m~3高炉提高煤比实践    罗登武;王子金;孙建设;赵洪雨;张故见;

FFL-11380型布袋除尘器在宣钢8~#高炉上的应用    田德林;聂明;陈英;李云福;

“降焦令”引发烟草业变革    彭嘉陵

“降焦令”引发行业洗牌    王永治 刘富玉

关心烟民 降焦减害    王彦田

卷烟降焦的途径与方法    朱小平

烟草行业降焦减害有新举    冷德熙

厉行降焦减害关注公众健康    

如何锲而不舍科技兴烟?    本报记者 渝丁 特约记者 麦恒革 谢航宇

降焦后的中国烟草业何去何从    本报记者 何平

降焦提质 保护健康    本报记者 许 巍

国家烟草专卖局“降焦令”引发行业洗牌    范卫华

高炉下部气液两相逆流流体力学特性的研究    熊玮

钢铁材料生产过程环境协调性评价研究    周和敏

酒钢1~#高炉热平衡测试与节能研究    付光军

高炉自动控制系统应用研究    李少东

川威380米~3高炉强化冶炼途径研究    鄢刚

酒钢高炉降焦节能综合分析研究    崔聚荣

酒钢高炉合理炉料结构研究    石自新

酒钢高炉操作制度与技术的研究    韩建臻

高炉计算机分级控制技术研究及应用    吴明

基于企业网的高炉电除尘计算机监控系统研究与开发    冯雪飞

综合利用包钢高炉瓦斯灰制备微晶玻璃的工艺研究    闫永旺

昆钢六高炉过程自动控制优化    陈昆生