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中国石油逆市上扬 动力何在?

来源:新能源网
时间:2016-07-26 16:01:54
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中国石油逆市上扬 动力何在?2014年下半年以来,国际油价断崖式下跌,受其影响,国内成品油零售价“十三连跌”,国内油企效益大幅下滑。就连一直效益良好的大庆油

2014年下半年以来,国际油价断崖式下跌,受其影响,国内成品油零售价“十三连跌”,国内油企效益大幅下滑。就连一直效益良好的大庆油田,也难以抵挡低油价带来的巨大压力,陷入亏损境地。

面对不利的市场环境,中国石油[0.55% 资金 研报]天然气集团公司积极响应中央号召,加大国企改革力度,在今年前两个月还深陷亏损漩涡的情况下,二季度以来,效益指标逐月向好,主要生产指标全部实现半年目标。数据显示,上半年,中国石油在原油价格同比下降36.5%的情况下,实现营业收入8534.3亿元、利润总额275.8亿元。

中国石油逆市上扬的动力何在?

对中国石油来说,突如其来的低油价以及由此带来的一系列负面效应,犹如放大镜,将公司以往管理粗放、重规模轻效益、创新力不强等发展短板加倍显性化。

然而,这些因素在影响公司经营业绩的同时,又犹如一把“利剑”,成为推动改革创新、转方式调结构的无形动力,倒逼公司依靠技术进步和高效管理,走出一条低成本发展之路。

中国石油董事长王宜林说,在前所未有的严峻挑战面前,中国石油广大员工大力弘扬以“苦干实干”“三老四严”为核心的“石油精神”,努力转变增长方式,积极推进企业改革,大力实施科技创新战略,深入开展开源节流降本增效,保持了公司经营平稳受控运行。

中国石油突出业务结构优化和项目优化,投资规模较年初计划压减15%。通过广泛调研,出台了包括“强改革、促创新、调结构、压投资、降成本、紧债务、去库存、轻资产、治亏损、补短板”等重点环节12个方面36条开源节流降本增效措施,明确要求在国际油价保持40美元/桶的情况下,将“公司整体不亏损、自由现金流为正”作为保底线。

中国石油一方面遵循市场经济规律,强化每一项投资的经济效益评价,将有限的资金向创效领域倾斜,提高投资回报率,另一方面坚持精细严厉的管理手段,2015年可控管理费用与吨油完全加工成本分别比上年下降了10%和7.1%。

比如海外勘探开发公司,他们根据每个海外项目的实际情况,采取在取消无效产能项目上节约一些,提高产品内销比例,在内外销差价上赚一些,争取资源国的优惠政策,相关费用上少支出一些,优化人力资源,在人工成本上控制一些等多种措施,激活了降本增效的源泉。今年上半年,每桶原油操作成本控制到了5.94美元,分别比2014年和2015年下降27.7%和7.84%。

“通过各方面的开源节流,2015年中国石油增利增效至少420亿元。”中国石油集团公司相关人员表示。今年上半年,中国石油又实现了人工成本、销售管理费用、油气单位操作成本、吨油完全加工费、吨油营销成本的“硬下降”。

在降成本的同时,中国石油体制机制改革也在深入推进。中国石油在近年来实施简政放权、开展扩大企业经营自主权试点等专项改革的基础上,2016年又安排部署了体制机制改革等为主要内容的13个议题,共组织实施5项改革方案,并将改革工作要点分解为61项具体任务,建立改革任务台账,明确责任主体和进度要求,实施挂账督办,按计划推进落实。

工程建设业务重组的全面启动,油气管输和销售业务的分开运行,“两个昆仑”的整合以及LNG、管道建设和国内对外合作业务管理体制的调整……每一项改革措施都成为中国石油发展的直接动力。

如中亚天然气管道出让股权50%的股份制改造,既增长了企业收益,又满足了新项目的投资需求;长庆油田通过信息传输、数字管理、智能控制、远程监控等先进技术,推进了基层劳动组织架构的变革,百万吨用工由原来的1600人下降至1000人。

在改革中,中国石油也注重通过技术创新来应对不利局面。大庆油田积极通过技术改革探索形成提高采收率系列技术,目前采收率比世界同类油田平均水平高出15到20个百分点;吉林油田推进以“生产经营、投资成本、增储建产、科研生产”为内容的“四个一体化”模式,加快了产能建设速度,提高了储量产量和投资回报率。其中在科研生产一体化运行中,通过实施集约化布井、工厂化作业、泥浆压裂液集中处理再利用等措施,与常规建产相比,节约投资5700万元,吨油降低运行费119元。

如今,持续大力的改革创新,推动了中国石油生产经营形势整体大改观。在直属企业2014年还有73家亏损,亏损面达35%的情况下,通过管理、技术、市场等多方面的改革创新,目前,由国务院督导的4家亏损企业的亏损额同比下降66%,重点关注的3家亏损企业的亏损额同比下降了43%。