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长城钻探自主研发清洁压裂液体系国内领先

来源:新能源网
时间:2017-12-12 08:32:56
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长城钻探自主研发清洁压裂液体系国内领先由长城钻探压裂公司自主研发的“微胶囊”清洁压裂液体系在苏11-41-27井压裂后增产效果显著。截至12月7日,该井连续

由长城钻探压裂公司自主研发的“微胶囊”清洁压裂液体系在苏11-41-27井压裂后增产效果显著。截至12月7日,该井连续稳产469天,累计产气量1007.05万立方米,平均日产气2.15万立方米,含水率几乎为零,创造了老井二次压裂的最高纪录,为苏里格“三低”气藏难动用储量开发提供了技术保障,也为大型压裂连续高效施工打开一条绿色效益通道。“微胶囊”清洁压裂液体系技术已达到国内领先水平。

压裂液是疏通地层油气流动的“血液”。常规压裂液交联剂一般为硼、锆、钛体系,在返排液中还会有微量交联剂存在,会严重影响压裂液的性能,迫使压后返排液难以重复利用。清洁压裂液体系与常规压裂液体系相比,具有低伤害、低成本、低摩阻、易返排、再利用等诸多优势。多类型等清洁压裂体系成为市场推广应用的主流,受到甲方的青睐。

今年,科技人员在压裂施工过程中发现,由于高温地层对清洁压裂液性能的严格要求,需要将清洁压裂液稠化主剂提高至一定比例,才能满足施工要求。但这会导致基液黏度高、配液难、支撑剂不易混入、挟砂性不稳定、支撑剂在裂缝中铺置易造成砂堵等难题,严重制约压裂施工规模。

为满足储层压裂改造需求,突破技术瓶颈,这个公司组织科技人员展开连续攻关,研究压裂液体系组成成分的化学机理和物理特性。经过多次筛选试验,优选出了具有胶囊形状的清洁压裂液体系,并对添加规律进行大量的试验研究。在加入稠化剂前,将“微胶囊”混入清水中,通过稠化分子进行选择性包裹,降低了表观黏度。在加入表面活性剂类交联剂后,溶胶液的流变性能得到迅速恢复。

室内试验中,如何调剂“微胶囊”与稠化剂的比例成为关键因素。只有使基液黏度降至规定范围,降黏率达到53.45%,才能满足压裂施工要求。经过科技人员的反复研究,加入“微胶囊”后的溶胶液没有降低压裂液的破胶性能,实现了在2个小时内充分破胶的技术要求,加快了破胶速度,且破胶液物化性能可以满足返排需求。

去年6月,“微胶囊”清洁压裂液体系“首秀”苏里格,在苏11-47-34等多口井的压裂施工过程中,现场施工压力平稳,加砂顺利,最高施工砂浓度达到615千克/立方厘米,挟砂性明显优于常规压裂液。压裂后的返排液经过简单物理和化学处理后,又重复利用于苏11-41-27井,返排液重复利用率达100%,实现清洁生产。其中,苏11-41-27井压后增产效果最为显著,截至12月7日,该井连续稳产469天,累计产气量1007.05万立方米,平均日产气2.15万立方米,含水率几乎为零,创造了老井二次压裂的最高记录。

实践证明,“微胶囊”清洁环保压裂液具有低伤害、低残渣、低成本、低摩阻、易返排、抗剪切能力强、配伍性良好等优点,降低了返排液再利用处理难度,提高了压裂液体系稳定性和重复利用率,单井施工可节省成本9.1万元。压裂施工混砂均匀,利于压裂液抽吸泵送,压裂车组吸液能力得到保障,有助于后续现场其他程序施工。

此外,“微胶囊”添加操作简便,对配液程序没有影响,更利于大型压裂连续施工,可以形成复杂的裂缝网络,打开油气通道,提高油气产出能力。既满足了页岩气、页岩油、致密气等非常规油气资源的开发需要,又达到了国家绿色环保施工标准。该技术目前在国内行业处在领先水平。

据悉,长城钻探压裂所把绿色科技作为创效的动力,加大科技研究力度。目前,已形成18项核心压裂技术和14项核心压裂液体系。其中,多项压裂技术和压裂液体系达到国内甚至国际先进水平,满足了大规模压裂施工需求,站稳了高端市场,提升了核心竞争力。